改造的設想是,既要有數(shù)控機床自動化、程序化的功能,滿足加工需要,又不造成功能浪費,還要克服六角轉塔車床勞動強度大、故障率高的缺點,以較少的投人,得到較大的經(jīng)濟效果。我們以C3163六角轉塔車床作為改造對象。該機床用于加工拖拉機軸承座零件,工序多、程序復雜、精度要求高,需分別完成車端面、倒角,銼臺階孔,鉸兩個內孔的工作。主軸要求有136r/min和科r/而n兩種速度。轉塔上分別裝一把幢刀、兩把鉸刀,加工一個零件轉塔需轉三次,工作進給需兩種速度,以分別滿足幢孔與鉸孔的要求,工作效率很低。由于手動鉸孔進刀不穩(wěn)定,加上其它原因,該零件們3伽ml內孔一直達不到技術要求。
原機床在完成鍵孔后由操作者手動松開離合器,轉動手柄改變轉速,再壓緊離合器,動作多、輔助時間長。此次利用**裝配廠老裝配線拆棄的富士FRN7。SG呢變頻器配合Y132M一4B3/7。skw交流異步電動機,可以預置八種速度,以完成主軸速度的變換,不僅取消了手動操作,而且變速可在退刀過程中完成,縮減了輔助時間。變頻器采用PWM波控制的交一直一交型變換器,其內部有32位微處理器,具有良好的正波輸出,很好的轉矩特性和快速響應,還具有多種保護功能,并能在顯示屏上顯示出故障代碼,方便維修。變頻器操作簡單,可任意設定頻率,變頻調速比機械傳動變速簡單可靠。
改機械傳動為液壓傳動。六角轉塔車床*大的缺點是快速進刀箱,縱、橫進刀箱故障率高,修理費時費工。進刀箱的進水問題是制造廠家無力解決的老大難問題,由于潤滑不好而故障頻仍。橫刀架的快進、快退靠人工搖動手輪實現(xiàn),縱刀架的快速走刀箱靠摩擦片或結合子連接快速進刀,而快速進刀箱過于靈敏和不靈敏都會加重操作者的勞動強度。過輕怕沖刀‘過沉拉不動,這個部位是故障率*高、操作*吃力的部位。
我們利用我廠自行設計的T7053B和竹054B兩個操縱板配合兩個油缸進行改造后,分別完成縱、橫兩個刀架的快進、工進和快退功能,并在縱刀架上利用二次工進分別滿足幢孔、鉸孔兩道工序要求的不同進刀速度,可實現(xiàn)無級調速??爝M、工進、快退自動轉換等動作準確、可靠、平穩(wěn),實現(xiàn)了自動化、程序化,減輕了勞動強度。由于去掉了走刀箱,使多發(fā)性故障的根源得以鏟除。