TH5632C型加工中心采用FANUC0-MD數(shù)控系統(tǒng),在一次緊急任務前的試車過程中,由于操作失誤,當?shù)稁煺谵D位時,按動操作面板上的復位開關,造成刀庫緊急停止轉動,控制系統(tǒng)報警,刀庫停止時,位置不對。同時,主操作面板各個開關鎖死,手動操作方式失靈,整個機床處于死機狀態(tài)。
故障分析:出現(xiàn)故障以后,對整個機床進行了檢查,初步確定控制系統(tǒng)正常,故障屬于機床側故障。從刀庫旋轉定位的馬氏機構位置來分析,由于轉位柱銷恰好處于馬氏機構死點位置,造成位置傳感器無法準確判斷目前刀庫所處位置,從而無法給控制系統(tǒng)明確的檢測信號,使控制系統(tǒng)繼續(xù)執(zhí)行程序命令,造成系統(tǒng)死機。
解決措施:要解決死機問題,使刀庫處于可檢測位置即可。當?shù)稁旎氐狡鹗嘉恢煤?,再將整個系統(tǒng)回復到原始狀態(tài),即可使設備處于正常工作狀態(tài)。按照這種思路,將刀庫轉位位置傳感器固定螺母松開,向后移動1cm,使傳感器完成一次計數(shù),整個控制系統(tǒng)脫離死機狀態(tài)。通過控制面板上的開關,將系統(tǒng)中刀庫的轉位改為手動操作,通過機床側的刀庫步進手動按鈕使刀庫回到初始位置,再將整個系統(tǒng)回復到初始狀態(tài),刀庫位置傳感器復位,重新編制刀具表,重新啟動系統(tǒng),設備工作正常。此方法不僅節(jié)約時間,而且對機床精度不產(chǎn)生任何影響。